(1)油箱的油位太低,造成補油泵供油不足,使操縱油的壓力降低,無法完成系統(tǒng)的控制過程;油液變質(zhì),失去潤滑效果而使控制閥閥芯卡死,致使泵的斜盤始終處于中位。
(2)控制軟軸斷裂。此現(xiàn)象從外觀上不易看出來,對此,可一人在儀表臺上操縱工作泵手柄,另一人觀察工作泵的排量手柄,看其是否轉(zhuǎn)動。
(3)工作泵的壓力不正常,使整個系統(tǒng)無法工作。
(4)補油泵進油口的過濾器堵塞,造成補油泵供油不足,使操縱油的壓力降低,無法完成系統(tǒng)的控制過程。
(5)旁通閥處于開通位置,使系統(tǒng)壓力無法升高,工作馬達就不能工作。
(6)系統(tǒng)壓力限制器和高壓安全閥失效,使系統(tǒng)壓力建立不起來,導致工作馬達無法正常工作。
(7)工作泵的排量控制裝置失效。如果工作泵的排量控制連桿機構(gòu)(手動排量控制)斷裂或者進油單向節(jié)流孔阻塞,會使泵的斜盤因得不到控制而始終處于零排量的位置。
(8)補油泵工作異常,導致供油不足。
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按照“先易后難”的原則,對以上可能引起故障的原因進行了逐一排除。經(jīng)檢查(1)、(2)項所述的問題均不存在。檢查第(3)項時,對補油泵的補油壓力進行了測試,結(jié)果油壓基本正常(2.2-2.4MPa),壓力穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)表針急速抖動的現(xiàn)象,這樣第(4)、(8)項的故障原因也就被排除。由于第(5)、(6)項中的旁通閥、系統(tǒng)壓力限制器和高壓安全閥都集成在多功能閥中,所以只要測試出多功能閥沒有問題,就可排除第(5)、(6)項中的問題。判斷多功能閥是否失效有一個簡單的方法,就是交換多功能閥的位置(在閉式液壓系統(tǒng)的每個軸向柱塞泵上都裝有兩個多功能閥,每個多功能閥中都閥中都集成了旁通閥、系統(tǒng)壓力限制器、高壓安全閥和系統(tǒng)單向閥)。在WB400型拌和機中,由于銑拌轉(zhuǎn)子僅單向旋轉(zhuǎn),所以工作泵的高、低壓力油油口是固定的,在高、低壓力油油口側(cè)各有一個多功能閥。在交換多功能閥的位置并進行測試、調(diào)整后,故障卻依然未被排除,因而可以判定第(5)、(6)項所述的液壓元件均工作正常。要想正確地判斷出第(7)項中所說的工作泵的排量控制連桿機構(gòu)是否斷裂,或者進油單向節(jié)流孔是否阻塞,就必須從泵體上拆下手動排量控制閥。手動排量控制閥的結(jié)構(gòu)見附圖。檢查其上的各組件后發(fā)現(xiàn),控制連桿3沒有斷裂、進油單向節(jié)流閥總成4上的小孔也沒有堵塞。但是,單向節(jié)流閥的錐閥8與閥體I磨損嚴重,進油孔φ處(見放大圖I)磨損后的直徑大于錐閥8的最大外徑,錐閥已經(jīng)無法在閥體上定位,從而落入閥芯的滑道內(nèi),與閥芯2產(chǎn)生摩擦,閥芯磨損嚴重,閥芯的中心小孔已經(jīng)露了出來。這樣,當閥芯換向時,進入手動排量控制閥的壓力來推動控制斜盤轉(zhuǎn)角的伺服缸。所以即使操縱了手動排量控制閥的閥芯,工作泵卻依然處于零排量的位置。
更換新的手動排量控制閥后試機,一切都恢復了正常。該機發(fā)生故障的真正原因是因閥體與錐閥的材質(zhì)不相同,由于閥體的材料硬度低而錐閥的硬度高,當兩者摩擦時很容易導致閥體磨損嚴重。在換新的手動排量控制閥時發(fā)現(xiàn),閥體上已安裝了錐閥閥座,且閥座已經(jīng)過熱處理,與錐閥接觸的面層的耐磨性已提高。至此,再沒有發(fā)生過類似的故障。
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