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塔式起重機事故分析

   日期:2017-09-07    
塔式起重機在建筑工地得到廣泛應用,但每年都有很多塔機安全事故發(fā)生,造成重大損失。筆者根據多年實踐經驗,分析事故原因主要有以下幾個方面。
  1、塔機水平臂下弦桿連接銷脫落
  目前大部分塔機水平臂的下弦桿連接銷如圖1所示,這種結構長期使用和拆裝后,有的擋板與下弦桿接頭的焊縫開裂或部分開裂(有的擋板采用螺栓固定,但螺栓容易脫落),使擋板對銷軸的約束作用消失,在臂架回轉和小車運行的反復作用下,下弦桿連接銷逐漸向內側竄動,最后脫出,造成折臂事故。甚至使塔身前后失去平衡,整體倒塌,這類事故在整個塔機事故中占的比例很大。另一種情況是銷軸逐漸將擋板的有效約束部分磨成圓弧狀(見圖2),也會使擋板失去對銷軸的約束作用,造成事故。


  2、塔身接頭處主肢脆性斷裂
  2005年11月22日,某廠生產的塔機在四川宜賓市某工地發(fā)生了塔身基礎節(jié)接頭處主肢脆性斷裂事故(見圖3)。將事故塔機塔身基礎節(jié)鄰肢接頭處取樣進行金相分析,在接頭焊接熱影響區(qū)1#區(qū)(見圖4)發(fā)現焊縫與母材界面有2條5mm長的裂紋,深度貫穿母材厚度,過渡區(qū)有魏氏組織(脆性組織),晶粒度3.5-4級。3#區(qū)(見圖5)焊縫與母材界面有一條2.5mm長的裂紋,深度貫穿母材厚度,過渡區(qū)有魏氏組織(脆性組織),晶粒度5級。再取正常母材進行力學試驗,發(fā)現材料伸長率小于國家相關規(guī)范的要求。


  由于制作時焊接工藝不合理,導致晶粒粗大及微裂紋,并出現魏氏組織(脆性組織),加上母材伸長率不合格,脆性斷裂就不可避免。
  3、起升鋼絲繩斷裂
  起升鋼絲繩斷裂是出現頻率很高的事故,分2種情況。一種是由于疲勞產生的鋼絲斷裂,未及時發(fā)現造成鋼繩整根斷裂。2004年底四川某工地發(fā)生一起塔機起升繩斷裂事故,一臺400kNm水平臂(臂長40m)塔機,轉移工地后更換了新的起升鋼絲繩(直徑11mm),該機主要在15-25m幅度范圍吊裝,使用22天后,操作人員在起升卷筒處發(fā)現鋼絲繩斷絲嚴重,立即又更換了新的鋼絲繩,更換后主要在25-35m幅度吊裝。使用到第17天,正在吊裝700kg左右重物時,鋼繩突然在距離臂端11m處斷裂,重物及吊鉤組墜落到地面,造成了嚴重事故。另一種情況為塔機操作員操作不當,突然由高速擋位制停或突然啟動換到高擋位,鋼絲繩很容易從滑輪槽中跳出(有的防脫槽裝置間隙過大),卡在滑輪旁的縫隙里,如果操作者經驗不足,不能及時發(fā)現,鋼絲繩也會被卡斷,造成斷裂事故,這種事故成都近兩年已出現過多次。
  4、安裝、拆卸事故
  安裝、拆卸時的事故出現頻率也很高,大多在塔身增加或拆卸標準節(jié)前后發(fā)生。2004年成都某郊縣工地發(fā)生一起塔機上部結構倒塌的事故。當時一臺63tm自升式塔機在拆卸作業(yè)時,按操作規(guī)程已經順利地拆下了5節(jié)塔身標準節(jié),當拆卸到第6個標準節(jié)時,引進小車將標準節(jié)從塔身中拉出,套架與塔身之間的空間已復位,在回轉支承座與塔身未作可靠連接時,變幅小車便開到最小幅度處吊裝引進小車上的標準節(jié),并同時做回轉動作,使塔機失去平衡,一個后空翻倒在已建好的樓頂上,釀成了塔機上部結構倒塌事故。這是違反操作規(guī)程、粗心大意犯下的低級錯誤。
  5、鋼結構焊縫腐蝕
  塔機長期在露天工作,日曬雨淋工作條件惡劣。由于焊接高溫的影響,焊縫比母材更容易被腐蝕,特別是塔身底架經常泡在水里,焊縫腐蝕難以避免。有的地方焊縫腐蝕很難被發(fā)現,如塔機底架與法蘭盤背面的連接焊縫,天長日久導致塔機整體倒塌事故時有發(fā)生。2003年發(fā)生在成都市某工地的塔機倒塌事故就屬于這種情況,一臺400kNm塔機,其基礎節(jié)與底架之間采用法蘭盤連接,已使用了近8年。由于基礎長期排水不暢,底架與基礎節(jié)連接的法蘭盤背面角焊縫長期受到泥水腐蝕,焊縫有效高度越來越小,該角焊縫被黃泥覆蓋且處在法蘭盤背面。焊縫出現問題后沒有發(fā)現,在正常起吊額定載荷時,底架法蘭盤背面角焊縫撕裂,塔機從根部整體倒下,造成嚴重事故。

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