但是,20世紀(jì)90年代中期的老機(jī)型的液壓系統(tǒng)流量偏小,相應(yīng)的壓樁效率較低。有的用戶曾參照新機(jī)型加大了供油量,加快了壓樁速度,雖提高了施工效率,但其液壓系統(tǒng)卻因此而產(chǎn)生了強(qiáng)烈的噪聲。經(jīng)檢查,主要噪聲源有兩處,一是從液壓泵組出口至匯流器(3個(gè)液壓泵供油匯流)之間的輸油鋼管振動(dòng)發(fā)出的噪聲;二是行走時(shí),縱移液壓缸時(shí)壓力油入口處的液流受沖擊產(chǎn)生的高頻噪聲。
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排除噪聲的方法:
(1)由于系統(tǒng)壓力油從液壓泵流至匯流器的管路上要經(jīng)過二道90度彎的鋼管,當(dāng)工作壓力達(dá)到10-16MPa時(shí),液流的液動(dòng)力激發(fā)了彎頭處鋼管的固有頻率,致使該段管路發(fā)生劇烈振動(dòng),從而輻射出強(qiáng)烈噪聲。經(jīng)研究決定,將其中的一個(gè)90度鋼管的彎曲處切除,換上通經(jīng)為32mm、4層鋼絲纏繞、長700mm的液壓膠管。這樣在工作壓力范圍內(nèi),液流就不能引發(fā)管路的共振,從根本上排除了這個(gè)噪聲源。
(2)縱移液壓缸時(shí),壓力油入口處的這個(gè)噪聲源是由節(jié)流塞而引起的。因?yàn)橄到y(tǒng)流量加大后,整機(jī)行走速度過快,起步、停步時(shí)對(duì)機(jī)身的沖擊很大,為了適當(dāng)降速而加了一個(gè)節(jié)流塞(見圖1)當(dāng)壓力油穿過節(jié)流孔a-a經(jīng)b口進(jìn)入液壓缸時(shí),由于孔道面積突然加大而形成噴流。從而生產(chǎn)強(qiáng)烈的沖擊噪聲。
我們將接頭改成如圖2所示的形狀,接頭孔道中部b處的斷面積最?。ǖ軡M足節(jié)流要求),液流的入口a和出口c均做成喇叭口狀,裝機(jī)試驗(yàn),取得了令人滿意的效果,消除了這個(gè)噪聲源。
為避免噪聲的發(fā)生,在液流管路上應(yīng)盡量避免通流截面的突變;采用鋼管的管路時(shí),特別是有多處彎道的情況下,應(yīng)考慮液動(dòng)力的影響,避免管道產(chǎn)生共振現(xiàn)象,必要時(shí)可加一段軟管以消除振動(dòng),防止噪聲的發(fā)生。
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