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ZL50F型裝載機工作裝置三例故障的排除

   日期:2017-09-07    
1、動臂舉升慢
  此故障是該機液壓系統(tǒng)最常見的故障之一,其表現(xiàn)為:無論空載還是滿載,怠速狀態(tài)下操縱手柄在舉升位置不起鏟,加大油門舉升慢。綜合分析主要有以下原因:
  (1)工作泵磨損,壓力和流量降低;
  (2)多路閥上的安全閥調(diào)壓低或密封不嚴;
  (3)先導泵磨損,壓力和流量降低;
  (4)先導泵安全閥調(diào)壓低或密封不嚴;
  (5)先導閥計量閥芯有贓物堵塞或發(fā)卡;
  (6)轉(zhuǎn)向泵磨損,壓力和流量降低;
  (7)轉(zhuǎn)向優(yōu)先閥工作失靈,不能向工作液壓系統(tǒng)供油;
  (8)舉升缸或管路密封不嚴(泄油);
  (9)多路閥閥桿彎曲或發(fā)卡;
  (10)油箱液壓油不足,或吸油管、吸油濾網(wǎng)堵塞。
  實例1為多路閥上的安全閥調(diào)壓低或密封不嚴。將40MPa壓力表接到多路閥上部測壓口(螺紋M18×1.5),將動臂舉升到極限位置查看壓力表的讀數(shù)。其值應為15~16MPa,經(jīng)測量壓力僅6MPa。拆檢安全閥發(fā)現(xiàn)其溢流閥被贓物卡住導致密封不嚴,清洗后裝復并調(diào)壓至16MPa,故障排除。
  實例2為轉(zhuǎn)向泵磨損,壓力和流量降低。這不僅使動臂舉升慢,而且伴隨轉(zhuǎn)向沉重。這是轉(zhuǎn)向泵在非轉(zhuǎn)向狀態(tài)時泵到工作系統(tǒng)的油液其流量和壓力降低造成的,同樣在轉(zhuǎn)向時供給轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的流量和壓力也偏低。拆檢轉(zhuǎn)向泵發(fā)現(xiàn)泵體與齒輪外圓磨損嚴重,已無修復價值。更換轉(zhuǎn)向泵后故障排除。
  實例3為先導泵安全閥調(diào)壓低或密封不嚴。將4MPa壓力表接到多路閥前端舉升先導油管(螺紋M16×1.5)上,發(fā)動機低速運轉(zhuǎn),將先導閥動臂操縱手柄搬到舉升位置,查看先導管路壓力。其值應為1.6-2.5MPa,經(jīng)測試最高壓力為1.1MPa。分析認為先導系統(tǒng)上述3個原因(3)(4)(5)皆有可能。根據(jù)判斷故障由簡到繁的原則,拆檢先導泵安全閥發(fā)現(xiàn),球形閥芯與閥座接觸面處因拉傷而密封不嚴,更換閥芯后壓力正常,故障排除。
  實例4為轉(zhuǎn)向優(yōu)先閥工作失靈。發(fā)生故障后,經(jīng)測試工作系統(tǒng)壓力和先導系統(tǒng)壓力均正常,轉(zhuǎn)向輕便,動臂缸不自落。因此,拆檢轉(zhuǎn)向優(yōu)先閥,發(fā)現(xiàn)主閥芯通往b腔的小孔(見圖1)被破損的橡膠碎屑堵塞,導致在非轉(zhuǎn)向狀態(tài)下主閥芯不能打開C腔通路,轉(zhuǎn)向泵不能向工作液壓系統(tǒng)供油。清洗疏通主閥芯后裝復試機,工作正常。

  2、翻斗手柄出現(xiàn)故障
  工作中操縱翻斗手柄不能翻轉(zhuǎn),翻斗手柄在空擋位置,鏟斗自行向某一極限位置翻轉(zhuǎn)(以自行下翻為例)。
  導致此故障的原因有二:一是先導閥計量閥芯卡死在某一開啟位置,二是多路閥翻斗閥桿卡死在某一開啟位置??刹鹣露嗦烽y的先導油管,啟動發(fā)動機怠速運轉(zhuǎn),觀察先導油管,若有油液不斷向外流出,說明先導閥有故障,否則故障在多路閥。因先導管有油竄出,拆檢先導閥發(fā)現(xiàn),下翻計量閥芯卡死在開啟位置。通過研磨、清洗閥芯與閥座使其滑動自如,裝復試機,故障排除。
  3、動臂不下落
  動臂舉起,發(fā)動機熄火后操縱先導閥動臂手柄,動臂不下落。
  導致此故障的原因有二:一是儲能器6(見圖2)失效,二是單向閥7密封不嚴。首先拆洗單向閥,裝復試機故障未排除,解體儲能器發(fā)現(xiàn)橡膠氣囊破裂,更換儲能器后故障排除。

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


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