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| ITC312H4型挖裝機 |
(1)增加冷卻系統(tǒng)
經(jīng)過計算分析,決定增加冷卻系統(tǒng),在原有兩條冷卻油路的基礎上,又增加了一條冷卻油路。3個并聯(lián)的液壓系統(tǒng)不僅增大了液壓油的冷卻面積,彌補了冷卻效率不足,而且由于進油渠道增加,防止了冷卻器油路堵塞。
(2)改變刮板結構及壓條材質(zhì)
刮板改為橡膠型,在刮板與刮板之間加裝膠墊,使刮板與耐模板間不直接進入渣石。上部的鏈接壓條改為更加耐磨的45號錳鋼板,提高了耐磨強度,使兩者始終保持合適間隙,減少了渣石進入間隙的概率。同時,在耐模板的底層割開幾個泄渣槽,一方面減輕鏈條卡滯,另~方面可以觀察刮板在輸送槽內(nèi)部的運轉(zhuǎn)及磨損情況,便于提前維護和修理,也利于更換鏈條和刮板。
(3)更換主泵
對電機主泵進行拆檢,發(fā)現(xiàn)泵體內(nèi)部有掃膛現(xiàn)象,需要更換主泵。由于該泵型號較老,已無配件供應,決定改用國產(chǎn)泵代替,經(jīng)過分析測算,決定采用GB80/80/220型三聯(lián)齒輪泵。經(jīng)過測試比較,主要技術數(shù)據(jù)與原機基本吻合,改裝后測試表明,整機性能與原來的基本一致。
(4)改進耐模板
鏈條刮板與機體底座的耐模板緊密接觸,原用螺栓固定,螺栓孔多達42個,加工技術要求高,費時費力,更換一次需時5-6h。改為直接焊接后,拆裝都簡單易行,更換時間縮短為2h左右,不僅大大節(jié)約了時間,而且提高了使用效率。
(5)主接觸器用國產(chǎn)品替代
主電機功率為75kw,額定電流140A,主接觸器用加大型號的國產(chǎn)品替代后提高了通過電流的穩(wěn)定性。同時,增加與其配套的熱繼電器的容量(加大型號),使工作性能更可靠。原管線式保險絲,改用帶熱保護的小型空氣開關,不僅使用方便,而且更換容易。
改造后,效率提高了30%,相關費月節(jié)省93%,性能相當新機的90%。
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