1、使用中起升機(jī)構(gòu)出現(xiàn)嚴(yán)重的顫動現(xiàn)象
造成顫動現(xiàn)象的可能原因有:(1)駕駛員操作不當(dāng);(2)油門控制機(jī)械不靈活;(3)起升平衡閥開啟彈簧變形或卡死;(4)起升機(jī)中制動器制動不靈活。
根據(jù)駕駛員的反映,可以排除前兩種原因,拆檢起升油路中的平衡閥,發(fā)現(xiàn)其開啟彈簧無變形或卡死現(xiàn)象;最后,判定顫動原因?yàn)橹苿悠魇ъ`。造成制動器失靈故障的原因有:(1)起升制動開啟延時,制動油壓低;(2)彈簧壓力過大,致使無法打開制動片;(3)制動片卡死;(4)透氣管放氣不夠充分;(5)制動軸花鍵加工不良。
首先,檢查起升機(jī)構(gòu)制動器:重新啟動發(fā)動機(jī),加大油門以增加打開制動管路的油量,試機(jī)后故障依舊;再檢查液壓油箱液面,正常;檢查液壓管路接頭,無松動現(xiàn)象;接油壓表檢查溢流閥壓力,正常;液壓泵無泄漏情況。由此可判斷打開制動的油壓、管路正常。又檢查了透氣管及透氣塞,均無堵塞現(xiàn)象。因此可以排除上述(1)(4)兩種原因。
然后,拆檢起升機(jī)構(gòu)制動器:拆下制動器端蓋,拆除對角的兩個彈簧,以降低作用于制動片上的制動力,裝回端蓋,然后試吊重物,仍出現(xiàn)顫動現(xiàn)象,為此再一次打開制動器端蓋,取出活塞,觀察制動片,無錯位現(xiàn)象。因此可以排除上述(2)(3)兩種原因。
于是,將制動軸取出,發(fā)現(xiàn)內(nèi)側(cè)制動片卡滯在該軸花鍵的末端退刀槽處,無法自油滑動,由此可知故障是由制動軸末端花鍵加工不良所致。重新加工一根制動軸,加長了制動軸上制動片滑動槽的長度。起升重物試機(jī)時,不再出現(xiàn)顫動現(xiàn)象,已使用半年,從未出現(xiàn)問題。
2、使用中,未操縱變幅手柄卻出現(xiàn)變幅微動現(xiàn)象,且起升重物時無力根據(jù)經(jīng)驗(yàn),未操縱變幅手柄卻出現(xiàn)變幅微動現(xiàn)象的原因是,變幅控制閥出現(xiàn)了故障。原因:(1)閥芯回位彈簧失效;(2)閥芯彈跳回位螺釘松動;(3)閥芯前后回位固定螺釘松動。經(jīng)拆檢,發(fā)現(xiàn)變幅閥閥芯回位彈簧彈性良好,前后回位固定螺釘無松動現(xiàn)象,彈跳回位螺釘出現(xiàn)了少量松動。
按要求重新裝配好,啟動試機(jī)時,不再出現(xiàn)變幅微動現(xiàn)象,但起升重物時仍然無力。
起升重物時出現(xiàn)無力現(xiàn)象的原因可能是,回轉(zhuǎn)接頭體內(nèi)高壓油竄入回油管路,由起升、變幅機(jī)構(gòu)液壓原理可知,在上車下工作時,起升壓力通過中心回轉(zhuǎn)接頭由40泵或由40泵與32泵合流供油;變幅壓力油通過回轉(zhuǎn)接頭由32泵單獨(dú)提供。而40泵和32泵已由用戶更換,存在故障的機(jī)率偏小。由此判斷40泵壓力油可能在回轉(zhuǎn)接頭體內(nèi)與回油管路竄通,從而導(dǎo)致起升油壓力低、起升無力。拆檢回轉(zhuǎn)接頭體,發(fā)現(xiàn)40泵壓力油通道與回油通道之間的密封圈已有輕微損壞,更換密封圈后重新試機(jī)時 ,起升機(jī)構(gòu)的工作已恢復(fù)正常。
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