首先檢查發(fā)動機系統(tǒng)。將它置于高、中、低速3種工況下,檢查其動力系統(tǒng),再查液壓系統(tǒng)。經(jīng)檢查,判定是液壓系統(tǒng)存有故障,可能的故障原因是,PC閥總成損壞、卸荷閥動作不良、主溢流閥損壞、柱塞泵過度磨損以及減壓閥損壞。
按順序作檢測,結(jié)果是:雙聯(lián)軸向柱塞泵的出口壓力為32 MPa,表明液壓泵工作正常;六聯(lián)閥上各動臂閥控制執(zhí)行元件的出口壓力在負(fù)載變化時均為1.2 MPa,此壓力不正常;調(diào)整減壓閥壓力,未有任何反應(yīng),拆下該閥并清洗,裝復(fù)后再試時現(xiàn)象無變化;拆解卸荷閥時,發(fā)現(xiàn)閥芯內(nèi)有一小粒銅屑,它使閥芯不能移動,將閥芯清洗后裝復(fù),再試機時壓力已上升至32 MPa,各工作裝置工作已正常。
由于雜質(zhì)進(jìn)入了卸荷閥的閥芯,造成閥芯不能移動,相當(dāng)于將開啟壓力鎖定,導(dǎo)致整機液壓系統(tǒng)的壓力不能上升到正常值,從而引發(fā)故障。因此必須定期更換濾油器濾芯和液壓油。
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