一臺XD12O型壓路機在向前行走時,偶爾會出現(xiàn)機器被卡住不走的現(xiàn)象(機器向后行走一直正常),此時只要將機器向后行走一下再向前走,卡住現(xiàn)象就立刻消失。
在出現(xiàn)此故障時,我們用壓力表測液壓驅動系統(tǒng)的壓力,壓力達到3OMPa以上,表明驅動系統(tǒng)的壓力過高,故判斷此現(xiàn)象為機械系統(tǒng)故障,而非液壓系統(tǒng)的故障所致。首先檢查了機上鋼輪與機架連接的軸承支撐部位,此處正常?! ?br/> 根據(jù)該機的結構及液壓系統(tǒng)工作原理,經(jīng)分析,由于該機雙鋼輪的行走系統(tǒng)由兩并聯(lián)的液壓馬達驅動,要想測出故障部位在哪一個鋼輪上,最好的辦法是,分別將兩個驅動鋼輪架起離地,讓液壓馬達驅動鋼輪旋轉。這時會出現(xiàn)兩種情況:如果被架起來的鋼輪并無故障,則此鋼輪可在液壓馬達的驅動下空轉,此時液壓系統(tǒng)的壓力不會很高(只需克服鋼輪的慣性及摩擦阻力即可);如果被架起來的是有故障的鋼輪,此鋼輪應不能空轉(因被機械卡死),但此時壓路機會有向前行走的趨勢。為此做了如下的檢測:用千斤頂將前機架頂起,使前鋼輪離開地面,再將行走操縱桿推向前進方向,此時機器有向前行走的趨勢并將千斤頂推倒,液壓驅動系統(tǒng)的壓力約為2OMPa(行走壓力基本正常),千斤頂被推倒后,前鋼輪著地,機器行走即停止,此時液壓驅動系統(tǒng)的壓力上升至3OMPa以上;用千斤頂將后機架頂起,使后鋼輪離開地面,又將行走操縱桿推向前進方向,機器的后鋼輪在空轉,但機器并不向前行走,此時液壓驅動系統(tǒng)壓力大約為5MPa,表明驅動系統(tǒng)壓力較低。通過上述檢測,可以判斷故障應在前鋼輪上。
于是,對前鋼輪進行了拆解檢查,發(fā)現(xiàn)該輪中與兩側偏心軸3相連接的中間傳動軸5已損壞。有一塊長度為2OOMm的斷軸殘塊被磁性放油螺塞2吸附在鋼輪的側板1上,此殘塊的直徑略大于鋼輪側板1與偏心軸3的間隙Δt。機器在行走時,由于偏心軸不轉(機器不振動時),被吸附的殘塊隨鋼輪一起轉動,當其碰到固定的偏心軸時,因殘塊是被磁鐵吸附住的,如越過偏心軸,鋼輪就可以繼續(xù)轉動;一旦在特殊的情況下,當此殘塊像楔子一樣塞在鋼輪的側板與偏心軸的間隙(Δt)之間時,就產生了制動的效果,此時機器就不能前進了,但仍可以后退。機器后退時“楔子”會從間隙(Δt)中退出,當機器再次向前走時,故障現(xiàn)象并不一定會馬上出現(xiàn)。因此種故障出現(xiàn)的概率極小,所以作判斷時有一定的難度?! ?br/> 對中間傳動軸進行維修后,裝機試車時,故障已被排除。
客服熱線:
