?。?)早期的稱重儀表+單板機系統(tǒng);
?。?)單板機(帶顯示儀表)+上位機系統(tǒng);
?。?)稱重儀表+PLC+上位機系統(tǒng);
(4)工控機系統(tǒng);
(5)小型工業(yè)總線型系統(tǒng);
?。?)帶稱重模塊(帶顯示儀表)的PLC+上位機系統(tǒng)。
由于微機控制系統(tǒng)的組成復(fù)雜,故障定位也相對困難,為最大限度地降低生產(chǎn)上的損失,必須實現(xiàn)混凝土微機控制系統(tǒng)故障的快速檢測定位??偟乃悸肥牵阂煜のC控制系統(tǒng)工作原理以及各種機械動作的電氣邏輯關(guān)系,按照正確的電氣故障檢測流程,運用有效的檢測手段進(jìn)行檢測,并結(jié)合邏輯分析和判斷,不斷縮小故障范圍,最終找出故障點。
1 IP610工控機系統(tǒng)直流電源的故障處理
1.1 故障現(xiàn)象
某公司有一套韓國現(xiàn)代(HYUNDAI)生產(chǎn)的LE-2000混凝土攪拌站,由于使用時間太長,控制系統(tǒng)的故障率特別高,已不適應(yīng)生產(chǎn)的需要,故此,由國內(nèi)某專業(yè)公司改造成IP610工控機系統(tǒng),改造后試運行了幾天,突然在某一天半夜發(fā)生了系統(tǒng)全部輸出功能失靈故障,而工控機工作正常,只是驅(qū)動部分無輸出信號,懷疑是一種共性的控制電源故障。
1.2 故障分析及故障處理
分析該現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,首先考慮共用的控制電源出問題的可能性較大,檢查AC220V控制電源正常,而檢查DC24V和DCl2V電源輸出時,發(fā)現(xiàn)分別只有13V和5V,經(jīng)調(diào)整也達(dá)不到額定的輸出電壓。將負(fù)載拆下后,送電測量輸出電壓也無明顯好轉(zhuǎn),故判斷該開關(guān)電源損壞,用萬用表分別測量開關(guān)電源驅(qū)動的2個負(fù)載線路電阻皆正常。
為解決這個問題,用兩組DCl2V的蓄電池經(jīng)過簡單的連接后,采用共地的方法輸出DC24V和DCl2V電源給控制系統(tǒng),然而,當(dāng)系統(tǒng)運行到1號砂秤排料時,相應(yīng)的繼電器無輸出信號。經(jīng)過仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)該回路在控制臺上的DB-37針形接頭線腳之間有焊錫短路,因現(xiàn)在DC24V和DCl2V電源采用共地,所以每當(dāng)1號砂秤排料繼電器輸出信號就產(chǎn)生了對地短路現(xiàn)象。換上獨立的DC24V開關(guān)電源和DCl2V開關(guān)電源后系統(tǒng)工作正常。2個開關(guān)電源到現(xiàn)在已經(jīng)使用了3年,始終未再出現(xiàn)上述故障。
2 IP610工控機系統(tǒng)干擾故障的處理
2.1 故障現(xiàn)象
某混凝土攪拌站采用研華工控機IP610作主機,為了降低成本,除CPU卡以外全采用研祥的板卡,其中A/D卡采用研祥的PCL816H,是一16位高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換卡,該卡16路單端輸入和8路雙端差分輸入方式可選,在此選了16路單端輸入方式??紤]成本問題,選用了自制的信號放大器,在一塊電路板上安裝了10套放大電路,由于只有7臺秤,故使用了其中的7路放大電路。該系統(tǒng)偶爾出現(xiàn)2號骨料秤顯示的數(shù)據(jù)隨著減水劑秤變化而變化的干擾現(xiàn)象,其它6臺秤顯示的數(shù)據(jù)都正常。
2.2 故障分析及處理
從系統(tǒng)故障現(xiàn)象分析,可能產(chǎn)生干擾的原因有:(1)放大器本身各路之間產(chǎn)生干擾;(2)稱重傳感器及其線路有問題;(3)A/D卡有質(zhì)量問題。首先排除了第二種干擾的可能性,再用一塊新的研祥PCL816HA/D卡換上后故障依舊存在,因此排除了第三種干擾的可能性。由于該放大器將10套集成放大電路安裝在一塊電路板上,未采取屏蔽隔離措施,只用未加屏蔽的導(dǎo)線連接放大器和A/D卡,難免產(chǎn)生相互之間的干擾。為解決放大信號相互干擾的問題,先更換了放大電路的集成塊,后將閑置的3路放大電路中的1路分別用到2號骨料秤和減水劑秤上,都無明顯效果,故懷疑干擾可能是由連接放大器與A/D卡之間的無屏蔽導(dǎo)線引起的。逐將原來的導(dǎo)線和放大器上的DB-25針形接頭、座拆除,直接用有屏蔽的雙芯導(dǎo)線,將各個放大回路輸出接到A/D卡的DB-37針形接頭上,7個回路都采用差分輸入方式接人A/D卡,把7個回路的屏蔽層短接后接地。使用后發(fā)現(xiàn)干擾信號已被徹底屏蔽。改造后的系統(tǒng)接線示意圖如圖1所示,經(jīng)改造后該系統(tǒng)已使用了3年,再未發(fā)生過上述干擾故障。
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| 圖1 改造后的系統(tǒng)接線示意圖 |
3 機械原因引起系統(tǒng)稱量不準(zhǔn)的故障處理
3.1 故障現(xiàn)象
某公司有一套日本產(chǎn)日工牌老攪拌樓,產(chǎn)量為60m3/h。該攪拌樓是中鐵公司在80年代中期進(jìn)口的,已經(jīng)換過兩次控制系統(tǒng),現(xiàn)無法自動工作,只能由操作人員看顯示器上的各秤數(shù)據(jù)手動操作,誤差很大。管理人員反映該系統(tǒng)總是丟失水泥,上年度生產(chǎn)了4萬多m3混凝土,虧了近1500t水泥,損失40多萬元。技術(shù)人員檢查該站的電氣系統(tǒng)無明顯問題,多次用砝碼校水泥秤還非常準(zhǔn)確,甚至還將該秤的上下軟連接拆下后校驗,也未發(fā)現(xiàn)問題,故障始終未得到及時處理。
3.2 故障分析及檢查處理
試驗中發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)在稱量過程中,若先稱量水泥,再對骨料、砂和水進(jìn)行稱量,稱量后水泥秤出現(xiàn)少80-100kg的偏差值;若先稱量骨料、砂和水,后稱量水泥,則水泥秤增加了80~100kg偏差值。將水泥秤上口的軟連接放松些,試驗偏差值有所減少,但裝了幾車混凝土后偏差值又回到80kg左右。該攪拌樓的部分結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
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| 圖2 攪拌樓的部分結(jié)構(gòu)示意圖 |
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