一臺YZC7(CC21-II)型兩輪振動壓路機,在施工中突然發(fā)生后退行走正常而前進行走緩慢的故障。
針對此現(xiàn)象,我們首先用量程為40Mpa的測壓表分別對前進、倒退兩種工作狀態(tài)下液壓驅(qū)動系統(tǒng)的壓力進行了測量,結(jié)果顯示:后退時壓力基本符合驅(qū)動系統(tǒng)的正常溢流壓力。因液壓管路并無泄漏及堵塞現(xiàn)象,根據(jù)該機液壓驅(qū)動系統(tǒng)的原因和結(jié)構(gòu),確定故障的大致發(fā)生在以下兩部分:一是驅(qū)動液壓泵總成;二是驅(qū)動液壓馬達總成。接著,將連接前、后驅(qū)動液壓馬達總成油管的進油一端對調(diào)安裝,結(jié)果顯示出相反的故障現(xiàn)象;即前進正常,后退緩慢。由此可確定驅(qū)動馬達總成并無故障,故障應(yīng)出在驅(qū)動液壓泵總成上。
該驅(qū)動液壓系統(tǒng)為閉式回路,驅(qū)動泵總成包括:驅(qū)動泵、驅(qū)動泵供油泵、溢流閥、兩個單向閥和一個倒順車伺服閥。該驅(qū)動系統(tǒng)的工作原理是:驅(qū)動泵供油泵為單向定量泵,它與驅(qū)動構(gòu)成雙聯(lián)泵,使從液壓油箱經(jīng)粗濾器過濾的油液流向兩路;一路供制動閥、倒順車伺服閥用;另一路經(jīng)溢流閥和兩個單向閥分別向驅(qū)動液壓系統(tǒng)的進、出回路供油和補油。供油泵的供油壓力為1.2-1.7 Mpa,它由溢流閥來保證。兩個單向閥的一端各自與驅(qū)動系統(tǒng)中的進、出回路相連,另一端均與溢流閥相通,以防止系統(tǒng)中的壓力油回流內(nèi)泄。驅(qū)動泵為雙向變量泵,由倒順車伺服閥控制其向驅(qū)動系統(tǒng)提供雙向、變量的壓力油,再由驅(qū)動馬達將液壓能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能。驅(qū)動系統(tǒng)壓力則由驅(qū)動馬達總成的兩個溢 流閥來控制(壓力為35 MPa)。
根據(jù)上述驅(qū)動液壓泵總成的工作原理,如果驅(qū)動泵、驅(qū)動泵供油泵及溢流閥有故障,機器應(yīng)是前進與倒退行走均不正常,但事實上僅是前進緩慢,因此故障只可能出在單向閥和倒順車伺服閥上。兩個單向閥的作用是,分別對前進、后退驅(qū)動系統(tǒng)補油且防止回流,如其換效將直接導(dǎo)致驅(qū)動系統(tǒng)壓力失常;從操縱上看,倒順車伺服閥并無異?,F(xiàn)象。故初步斷定,故障是由單向閥引起的。
于是,拆檢了驅(qū)動泵上的兩個單向閥。結(jié)果發(fā)現(xiàn)其中一個單向閥的閥芯與閥座的接合處有一密封圈碎塊,從而使該單向閥封閉不嚴(yán),導(dǎo)致前進行走驅(qū)動系統(tǒng)內(nèi)泄,由于系統(tǒng)壓力下降過大而使該機出現(xiàn)故障。清洗該單向閥并裝復(fù)后,故障被排除。
事后分析認為,造成此種故障的根源主要是對液壓系統(tǒng)的保養(yǎng)不到位,沒有按保養(yǎng)規(guī)程清洗液壓系統(tǒng)和更換液壓油濾芯,致使雜質(zhì)進入液壓驅(qū)動系統(tǒng)。
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼

 
  
 
        
        